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    [技術(shù)服務(wù)] 五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)問題分析

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    發(fā)表于 2016-8-3 15:14:30 |只看該作者 |倒序瀏覽
    五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)問題分析

    五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)問題分析;寧哲紀林朋潘福生趙艷玲;(洛陽永龍能化有限公司,河南洛陽471100);摘要:介紹了五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)的工藝流;關(guān)鍵詞:五環(huán)爐;黑水處理;角閥振動;內(nèi)襯脫落;黑;新型WHG(五環(huán)爐)煤氣化裝置是具有國內(nèi)自主知識;黑水處理系統(tǒng)是五環(huán)爐煤氣化工藝中不可缺少的重要組;

    1、黑水處理系統(tǒng)工藝流程;
    1.1三級閃蒸工藝;來自

    五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)問題分析
    寧哲 紀林朋 潘福生 趙艷玲
    (洛陽永龍能化有限公司,河南 洛陽 471100)

    摘 要:介紹了五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)的工藝流程,分析了黑水處理系統(tǒng)出現(xiàn)的角閥振動、內(nèi)襯脫落、灰水水質(zhì)和系統(tǒng)波動問題;提出了相應(yīng)的處理措施。

    關(guān)鍵詞:五環(huán)爐;黑水處理;角閥振動;內(nèi)襯脫落;黑水水質(zhì),系統(tǒng)波動。

    新型WHG(五環(huán)爐)煤氣化裝置是具有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的煤氣化工藝,其特點是采用干煤粉進料、液態(tài)排渣。設(shè)計碳轉(zhuǎn)化率高于98%,粗合成氣(干氣)有效成分(CO+H2)可達87%。

    黑水處理系統(tǒng)是五環(huán)爐煤氣化工藝中不可缺少的重要組成部分,目的是處理來自氣化、濕洗以及除渣系統(tǒng)排放的洗滌水。某年產(chǎn)20萬噸乙二醇項目引進此新裝置、新技術(shù),在多次試車過程中,發(fā)現(xiàn)黑水處理系統(tǒng)存在一些問題,筆者對典型問題進行分析,并提出相應(yīng)的處理措施。

    1、黑水處理系統(tǒng)工藝流程
    1.1三級閃蒸工藝
    來自氣化和濕洗系統(tǒng)的含灰排放水進入中壓閃蒸罐,經(jīng)過一級閃蒸,閃蒸氣從罐頂排出,經(jīng)減濕器與循環(huán)灰水換熱,減濕后的閃蒸氣再經(jīng)過中壓氣液分液罐,在重力的作用下,在中壓氣液分液罐進行分離,氣體部分(含CO,H2,H2S,NH3等有毒氣體)進入界外硫回收裝置或去火炬處理,液體部分進入除氧器再利用;含固體黑水從中壓閃蒸罐底部排出后進入低壓閃蒸罐經(jīng)過二次閃蒸后,頂部低壓閃蒸氣去除氧器回收熱量,底部含固體黑水與來自除渣系統(tǒng)的渣水分別進入真空閃蒸罐進行真空閃蒸,閃蒸的氣體在經(jīng)過真空閃蒸汽冷卻器降溫為氣液混合物,氣體隨真空泵抽氣一起排出,液體部分經(jīng)真空閃蒸冷凝液泵加壓后進入除氧器。
    從真空閃蒸罐底部排出的液體經(jīng)過真空閃蒸罐水冷卻器降溫進入澄清槽。

    1.2澄清與固液分離工藝
    在澄清槽入口段加入絮凝劑,使水中細小固體顆粒在重力作用下聚集沉降,澄清后清液溢流進入灰水槽。底部泥漿進入灰漿貯槽再次提濃,再經(jīng)灰漿槽底流泵送到真空帶式過濾機過濾,用過濾機真空泵抽真空,濾液經(jīng)收集后用濾液泵送回澄清槽,固體以濾餅的形式排出界外,液體除一部分為了防止氯離子等物質(zhì)的累積排到水處理系統(tǒng)外,其它澄清水(固含量<100ppm)經(jīng)低壓灰水泵加壓后送入除氧器,除氧后的黑水經(jīng)過除氧水泵送到減濕器和中壓閃蒸罐中進一步回收熱量,最后注入濕洗塔循環(huán)使用。黑水處理系統(tǒng)工藝流程圖見圖1。

    2、黑水角閥振動及內(nèi)襯脫落問題
    2.1工作原理
    本裝置黑水角閥分別用在中壓閃蒸罐、低壓閃蒸罐和真空閃蒸罐上,主要作用是將來自前系統(tǒng)的高壓黑水進行節(jié)流減壓,送入低壓設(shè)備,從而將黑水中的酸性氣體閃蒸出來。同時,黑水角閥下部設(shè)置緩沖罐,用以減緩高壓黑水與閃蒸氣對閃蒸罐的沖擊。
    2.2出現(xiàn)問題
    裝置自原始試車以來,黑水處理系統(tǒng)運行1個月,黑水角閥及緩沖罐一直出現(xiàn)較大的振動,停車期間對罐體檢查時發(fā)現(xiàn),角閥緩沖罐內(nèi)襯陶瓷碎裂、脫落,碎片進入閃蒸罐并堆積在底部。同時,部分陶瓷碎片進入真空閃蒸罐底部的機泵過濾器處,堵塞過濾器,影響機泵正常運行。
    由于內(nèi)襯的脫落,含有大量固體顆粒的黑水直接對角閥緩沖罐進行沖刷和磨損,問題若不及時解決,緩沖罐將會出現(xiàn)磨穿和泄漏現(xiàn)象,影響整個黑水系統(tǒng)的正常運行。
    2.3原因分析
    (1)黑水角閥前后壓差大,中壓閃蒸罐設(shè)定壓力為0.6MPa,而氣化爐壓力為3.7MPa,壓差達到3.0MPa以上,節(jié)流減壓瞬間,大量黑水瞬間汽化膨脹,對角閥及緩沖罐產(chǎn)生了極大的沖擊作用。
    (2)角閥緩沖罐直接放置在框架地面上,未安裝減震裝置。
    (3)陶瓷內(nèi)襯耐磨性好,但抗沖擊力差,易碎,易脫落,不適合用在振動和沖擊力大的位置。
    (4)黑水系統(tǒng)開停車過程中工況波動大,黑水角閥存在大幅度開關(guān)現(xiàn)象。
    2.4處理措施
    (1)規(guī)范操作規(guī)程,精心操作,保證工況穩(wěn)定,避免黑水角閥大幅開關(guān)。
    (2)角閥緩沖罐下部安裝減震裝置,減輕振動。
    (3)經(jīng)過設(shè)計院與專家重新評估和討論,將內(nèi)襯層由原來的陶瓷內(nèi)襯改為Cr20耐磨鑄鋼堆焊作為襯里,Cr20耐磨鑄剛抗沖擊性好,適用于振動較大的設(shè)備管線上。
    (4)定期在停車后對角閥內(nèi)襯及罐體進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。

    3、黑水處理系統(tǒng)水質(zhì)問題
    3.1工作原理
    來自前系統(tǒng)的黑水經(jīng)過三級閃蒸將其中的H2S、NH3、HCN等有害氣體分離并
    送至硫回收工序;經(jīng)熱量回收利用后的黑水被送至澄清槽,同時加入絮凝劑,使其固體懸浮物濃縮、聚集、自然沉淀,沉降至澄清槽底部,形成液固分離,干凈的水從澄清槽外側(cè)溢出,流入灰水槽,再經(jīng)泵打至濕洗和除渣系統(tǒng)使用。底部出
    來的灰漿繼續(xù)濃縮,最后通過真空吸附形成濾餅,排向界外。
    3.2存在問題
    試車過程中發(fā)現(xiàn),經(jīng)過黑水處理系統(tǒng)處理后的灰水水質(zhì)較差,固含量、電導(dǎo)率等各項指標均未達到設(shè)計要求,停車檢查發(fā)現(xiàn),黑水處理系統(tǒng)各罐內(nèi)部均有不同程度的煤泥淤積現(xiàn)象。水質(zhì)問題如果不得到有效解決,會引起管道和設(shè)備結(jié)垢堵塞,同時,部分灰水直接用到濕洗塔洗滌粗合成氣,微小固體顆粒會隨合成氣進入變換工序,附著在變換裝置觸媒上,影響觸媒的活性。
    3.3原因分析
    (1)氣化爐工況波動大,合成氣中夾帶的煤灰、渣粒、煤粉等固體顆粒多,導(dǎo)致洗滌水中固體顆粒多,不能及時、完全處理。
    (2)洗滌水量大,超過設(shè)計負荷,水中固體顆粒在澄清槽中沒有足夠時間進行沉降,導(dǎo)致灰水中含量超標。
    (3)絮凝劑添加量不合適,絮凝效果較差。原因在于絮凝劑添加量不足時,一些相對剩余的固懸物顆粒不能被吸附形成大顆粒沉降:絮凝劑過量時,固懸物顆粒量相對不足,也不能形成大絮團沉降。
    3.4處理措施
    (1)穩(wěn)定氣化爐工況,保證氣化入爐煤煤質(zhì)穩(wěn)定,減少合成氣中夾帶固體顆粒量。
    (2)控制水聯(lián)運負荷,保證洗滌水量在設(shè)計范圍之內(nèi),保證固體顆粒在澄清槽內(nèi)有效沉降。
    (3)開車時聯(lián)系絮凝劑廠家到廠重新試驗絮凝劑添加量及絮凝劑成分,保證絮凝劑起到效果。
    (4)定期在停車后對各罐內(nèi)部進行檢查,及時清理內(nèi)部淤泥。

    4、開車初期系統(tǒng)大幅波動問題
    4.1出現(xiàn)問題
    黑水處理系統(tǒng)在氣化爐投煤點火之前,系統(tǒng)水聯(lián)運穩(wěn)定,各罐體液位和壓力可以正常控制,但當氣化爐投煤,四個煤燒嘴逐步運行之后,隨著氣化爐壓力和溫度的突然提高,激冷罐和濕洗塔液位出現(xiàn)大幅度升高的問題,系統(tǒng)水平衡被破壞,三級閃蒸罐角閥出現(xiàn)大幅度開關(guān)現(xiàn)象,液位忽高忽低,最終導(dǎo)致整個黑水處
    理系統(tǒng)出現(xiàn)了工況大幅度波動的問題。
    4.2原因分析
    (1)激冷罐和濕洗塔在氣化爐投煤后開始接收大量粗合成氣,溫度、壓力及系統(tǒng)流場發(fā)生極大變化,需要及時進行調(diào)整,否則液位會大幅度波動。
    (2)三級閃蒸系統(tǒng)獨立運行時,進水和出水十分穩(wěn)定,各罐進出水調(diào)節(jié)閥全部投自動或者串級進行自動控制,但是氣化爐投煤后,由于前系統(tǒng)工況已經(jīng)發(fā)生變化,之前的自動或串級控制需要及時進行調(diào)整,否則會出現(xiàn)液位大幅波動現(xiàn)象。
    (3)試車初期,操作工經(jīng)驗不足,對工況出現(xiàn)的問題預(yù)判不及時,未能做出正確和及時的調(diào)整,導(dǎo)致工況波動大。
    4.3處理措施
    (1)氣化爐投煤點火前,保持激冷罐和濕洗塔低液位運行,投煤后,逐步提升至正常液位。
    (2)三級閃蒸系統(tǒng)在氣化爐投煤時,控制進出水的調(diào)節(jié)閥全部打手動控制,同時,三級閃蒸罐液位保持低液位運行,投煤后,逐步提升至正常液位,工況穩(wěn)定后,將調(diào)節(jié)閥逐步投自動或串級控制。
    (3)制定詳細操作規(guī)程,操作工精心操作,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報和調(diào)整,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

    5、結(jié)語
    筆者從生產(chǎn)實際出發(fā),對五環(huán)爐黑水系統(tǒng)運行時出現(xiàn)的問題進行了分析,并提出了相應(yīng)解決措施。五環(huán)爐為新型煤氣化裝置,筆者以為只要嚴格控制各項工藝控制指標,精心操作,不斷積累經(jīng)驗,根據(jù)實際運行情況不斷優(yōu)化改進措施,定能實現(xiàn)裝置的長周期穩(wěn)定運行。




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